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榮華一礦打“活”降成增效“細(xì)”算盤

2024-07-16 0

今年以來,榮華一礦牢固樹立過緊日子的思想,把修舊利廢作為礦井發(fā)展的重要一環(huán),擰緊“節(jié)約閥”,大力深挖“內(nèi)潛”,堅持把修舊利廢貫穿于物資回收、維修、加工復(fù)用等工作始終,既抓“西瓜”又撿“芝麻”,不斷提升修舊利廢“含金量”,助推降成增效工作取得良好效果。




榮華一礦把降成增效工作延伸到每一個崗位,每一名員工,本著“能用則用、能修就修”的原則,要求員工能用舊的、能修復(fù)的決不能用新的,努力挖掘廢舊物資的“含金量”,杜絕 “以換代修”現(xiàn)象,讓廢舊設(shè)備重?zé)ā吧鷻C(jī)”。在噴漿機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)、減速機(jī)、水泵、乳化泵、皮帶承載架等設(shè)備的修復(fù)上,做到能自修的決不外委,減少設(shè)備外委檢修費(fèi)用;把廢舊的托輥加工成井下使用的幫輪、升井的舊管路改為過道管、廢舊錨桿加工成管路托盤、廢舊皮帶制作皮帶清掃器……實現(xiàn)了材料費(fèi)的大幅降低。


今年上半年,這個礦在西部采區(qū)架空乘人裝置實現(xiàn)了無人值守、地面變電所實現(xiàn)了無人值守、西一采區(qū)水泵實現(xiàn)了無人值守、地面瓦斯發(fā)電站實現(xiàn)遠(yuǎn)程集中控制及無人值守,節(jié)省了人工費(fèi)用;地面矸石山絞車自動化提升、中央主排水倉新引進(jìn)一套污水處理設(shè)備、地面抽放泵站智能化、瓦斯科自主研發(fā)制做抽放管路放水器等,共節(jié)約費(fèi)用60萬余元;運(yùn)輸區(qū)自制加工道岔及扳道器,優(yōu)化巷道支護(hù)方式,減少支護(hù)材料投入,節(jié)省材料費(fèi)用。


榮華一礦.jpg


榮華一礦在材料、電力、設(shè)備、其他費(fèi)用管理上摸清底數(shù),特別是摸清材料家底,能調(diào)劑的堅決不進(jìn)新品,進(jìn)一步提高了材料的使用率。這個礦材料科科長張海濤介紹,根據(jù)制定的《物資管理辦法》,經(jīng)過前期多個部門調(diào)查研討,對機(jī)電設(shè)備的檢修、機(jī)械加工、設(shè)備檢修工時,制定了詳細(xì)的定額單價,使每一項檢修費(fèi)用透明、公開,極大地調(diào)動了員工工作的積極性,提高了檢修效率。機(jī)電科設(shè)備管理組根據(jù)井下實際情況,月初對各車間下達(dá)設(shè)備檢修計劃,月末由經(jīng)營辦、材料科、工資科多部門聯(lián)合考核驗收,以檢修數(shù)量和加工質(zhì)量作為考核標(biāo)準(zhǔn)。


榮華一礦加大提質(zhì)增收創(chuàng)效工作力度,創(chuàng)新工作舉措,狠抓落實,全方位、多角度抓煤質(zhì)。煤質(zhì)科從源頭抓起,強(qiáng)化監(jiān)督,由專人負(fù)責(zé)井下煤質(zhì)管理,實行全過程監(jiān)管,每天時時進(jìn)行監(jiān)察。選煤廠安裝了智能干選系統(tǒng),選矸率由80%提高到90%。今年,為了實時調(diào)整振動篩孔,減少矸石混入,選煤廠對雙齒輥破碎機(jī)進(jìn)行了增型,由2PGL—400X1000型增型至2PGL—500X1500型,增型后,不但提高破碎機(jī)的小時處理量,還解決了破碎機(jī)處理能力不足的問題。


這個礦更生廠扎實推進(jìn)內(nèi)部市場化建設(shè),發(fā)動全體員工樹立過緊日子的思想,杜絕浪費(fèi),能修補(bǔ)上的零部件絕不用新品,教育引導(dǎo)員工牢固樹立“降低成本就是增加工資”的思想,立足本職崗位,積極修舊利廢,降低生產(chǎn)成本,大力開展材料回收復(fù)用、修舊制新工作,不斷提高零配件的回收復(fù)用率,最大限度減少材料費(fèi)用支出,實現(xiàn)效益最大化。今年上半年,共回收物資180多種,復(fù)用110種。同時,為加大修舊制新力量,增加制新品種,充分發(fā)揮更生廠、檢修車間、包機(jī)房作用,修舊制新產(chǎn)值超額完成;根據(jù)工程接續(xù)安排,采煤回撤皮帶帶面調(diào)劑給掘進(jìn)使用,掘進(jìn)不給新帶面,采掘搬家先考慮使用調(diào)劑電纜、鋼軌、鐵枕木、皮帶保護(hù)器、橡套軟線等,井下平衡調(diào)劑材料700余萬元,充分發(fā)揮了物資循環(huán)再利用的價值。